ligo-ex ligo-ds
  Richardson Lab Experimental Log, Page 9 of 11  Not logged in ELOG logo
Entry  Mon Jul 1 15:19:42 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, O4 and O5 mirror cavity scans with thermal effect cavityScan_07_01.pdf
 
Entry  Mon Jul 15 15:44:52 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, performed cavity scans with thermal effects and ring heater cavity_scan_07_15.pdf
 
Entry  Mon Aug 12 17:09:04 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, O4 vs O5 cavity scans with ITM plume guess or ETM O5_plots_and_tables.pdfO4_plots_and_tables.pdfETM12mapO5.pngScreenshot_2024-08-12_at_5.05.31_PM.png
So far the proposed solution for what to use for O5 ITM mirror for SIS simulations is either the plume guess file or using the O5 ETM mirror for ITM. I
had ran a cavity scan for both of these possibilities and it seems like the results produced are fairly different. The next step is most likely moving
on to adding the Frosti effects including both of the proposed possibilities, and before this, a few confirmations and verifications are needed using similar
Entry  Mon Aug 26 14:42:04 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, current status on cavity scan with effects of FROSTI LIGO_updates_8_26.pdf
I used the code and arm cavity model used for previous O5 study on mirrors and HOM (the pdf of the study and the result can be found at https://dcc.ligo.org/LIGO-G2100878),
but it seems like the result I obtained is different from the study result. Since my cavity scans codes have a large portion of it relying on this code,
I will have to go over the study result and the code to make sure there is no issue with that code itself first. There are also some other updates or issued
Entry  Mon Sep 16 15:18:59 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, a breakdown of FROSTI and thermal effects and the resulting cavity scan  ligo_update_9_16_(1).pdf
 
Entry  Mon Sep 23 15:00:41 2024, Cynthia , Update, Interferometer Simulations, corrections on assumption for O5 coating Uncoated_S1_ETM07-v2.pdf
The document recording ETM07 and ETM08 coating (T2300093) was discussed: 

the current plume files are not necessarily correct in a way that LIGO lab
have tried to add it on uncoated ETM such as ETM07 and it does not match what the coated ETM07 would look like. 

the plume should be added on top of
the uncoated ETM instead of assuming an ideal ETM. According to Garilynn, the imperfection on uncoated ETM matters. 

So far the possible ETM data used
Entry  Mon Apr 15 15:25:10 2024, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, progress on simulation so far LIGO_update_week3_(2).pdf
 
Entry  Mon Jun 3 14:59:44 2024, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, Created cavity scan with LG modes  ligo_update_6_3.pdf
 
Entry  Mon Aug 19 07:11:55 2024, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, cavity scans with FROSTI effects  LIGO_update_8_19.pdf
 
Entry  Wed Oct 2 13:38:00 2024, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, cavity scan with averaged O4 ETM coating as plume O5plumevsCoating.pngO5CoatAvgpt5.pngO5AVgcoatingFROSTIpt5.PNG
 
Entry  Tue Feb 25 10:56:25 2025, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, mirror coating added for simulation rerun updats_(3).pdf
I have tried to rerun the simulation on finesse after adding the mirror coating. The result has a large fluctuation in required input power vs arm power
that is concerning. I am currently working on potentially resolve this issue and get a reasonable graph before I proceed to optimizing the thermal maps.
Entry  Tue Mar 4 10:18:43 2025, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, attempted to remove curvature and tilt for the coating  3_4_updates.pdf
 
Entry  Tue Mar 11 11:28:52 2025, Cynthia, Update, Interferometer Simulations, flattening mirror to study power discrepency updates_3_11_(1).pdf
 
Entry  Thu Jul 27 10:18:43 2023, Celeste, Update, TCS, Graphical Updates to HOM RH Modification HOM_RH_1_8_Unit_Modification_Graphs.pdf
Attached are updated graphs of the irradiance distribution from the 1/8th ring heater units (extruded and reduced in length). 
Entry  Fri Jul 28 17:45:45 2023, Celeste, Update, TCS, Graphical Updates to HOM RH Modification, Friday 7/28 HOM_RH_Simulation_Progress.pdf
Updated 1/8th Heater simulation modification graphs. Slides 7, 10, 16-19 are new additions.
Entry  Tue Aug 1 16:22:35 2023, Celeste, Update, TCS, Graphical Updates to HOM RH Modification, Tuesday 8/1 HOM_RH_Simulation_Progress_80123.pdf
Slides 20-33 are newly added (data/graphs from parameter sweep feature-1/8th heater unit length varied from 10% of original to 100% of original). 
Entry  Thu Aug 10 14:13:38 2023, Celeste, Update, TCS, 8/10/23, Simulation Graphical Progress Simulation_Progress__8_10_23.pdf
 
Entry  Fri Aug 11 10:57:20 2023, Celeste, Update, TCS, 8/11/23 Simulation Progress Simulation_Progress__1_32nd_Model_(1).pdf
 
Entry  Tue Aug 15 16:10:06 2023, Celeste, Update, TCS, 8/15/2023 Simulation Progress Simulation_Progress__1_32nd_Model_(2).pdf
 
Entry  Tue Jun 21 18:31:49 2022, Cassidy and Phoebe, Update, Cameras, IR Absorbing Screen and FLIR Camera Setup IMG_6751.pngIMG_1146.pngIMG_6756.png
Today we set up the IR absorbing screen and the camera on the optical table, as well as tested that the camera was functioning as expected (picking up heat
sources beyond the screen).

Screen Setup
The screen was set up by clamping it between two rectangular posts on each side. First, two posts
were set up with 22 in. between them (thus allowing the screen to span a total distance of up to 24 in. when clamped down). To best stabilize the screen
Entry  Tue Jul 26 14:10:35 2022, Cassidy, Update, Cameras, Optical Post Replacement and Realignment YAxisAlignment.pngXRotZAlignment.pngNewOpticalPost.png
Today I replaced the 3" optical post that the camera rests on with a 2" optical post in order for the screen to correctly fill out the camera's FOV. The
3" post is now in the glass optics cabinet next to the FLIR camera configuration box, wrapped in the protective materials from the 2" post for safekeeping.


There were no issues with the physical replacement of the post, except that the fork clamp on the post needs to be on one of the perpendicular,
Entry  Thu Apr 27 16:23:44 2023, Cao, Pamella and Julian, Physics, VAC, Installing vacuum system (cont.) IMG_0139.pngIMG_0136.png

 
[Pamella, Cao and Julian, Shane] 


 Particles account 
 10:37 am: Starting the particles account 

 
Zone 3:

 0.3u: 1662 
 0.5u: 872 
 1.0u: 415 


  Zone 4:

 0.3u: 831 

0.5u: 124 
 1.0u: 0 



 11:14 am: Start removal of calibrated leak to install 45 deg elbow 
 11:21 am:
Entry  Mon Oct 3 17:21:39 2022, Cao, Update, TCS, Inspection of macor parts 7x
The macor parts arrived and inspected today. These include:


 Macor spacer (drawing:  LIGO_Redesign_Macor_Spacer_Drawing_v4.pdf 
attached below), quantities: 40

 No defects, damages observed 
 Parts are free from grease/ machining fluid 
 Wall thickness
of 1 mm appear to provide sufficient stiffness to part 
 Images of parts:  Macor_spacer_0.jpg, Macor_spacer_1.jpg  


Entry  Tue Apr 11 13:15:40 2023, Cao, Infrastructure, Clean & Bake, Nitrogen gas tank replaced 
The nitrogen gas tank has been replaced with a new unit. The new tank is ultra pure nitrogen (>99.9% nitrogen).

The new tank has been placed and secured
to the rack where the old one is; cap is removed and regulator is reinstalled onto the new tank. 
Entry  Wed Apr 12 16:13:19 2023, Cao, Physics, VAC, Vacuum prep and installation VacAssy230412.png
Aiden, Pamella, Peter, Shane, Cao 


Today we started vacuum chamber assembly work

 10:16 am: Particle count measurement of clean
room 
 10:34 am: Particle counting finished: meets ISO 5 standard

  Zone 3 : 

 0.3 u: 3159
 0.5 u: 789


1.0 u: 83

  Zone 4 :


 0.3 u: 498
 0.5 u: 41
 1.0 u: 0









    Reply  Fri Apr 28 18:16:57 2023, Cao, Physics, VAC, Grounding vacuum system 




Quote:

This afternoon I made up a green 10
AWG grounding cable and connected it to the vacuum system.
Entry  Fri Apr 28 19:00:13 2023, Cao, Physics, VAC, Tighten CF ports on vacuum chamber TightenCF.png
[Cao]

 
After Jon's comment yesterday that some of the connection did not seem to have good metal-metal contact, in particular the gate valve connection,
I went through the ConFlat connections today and retighten them.
I found a lot of the CF connections are not particularly tightened and there were a lot
of range left that can be tightened with the  wrench. After re-tightening, the copper gaskets are not visible anymore. For example, see the attached images
    Reply  Fri Apr 28 19:39:19 2023, Cao, Summary, General, Clean and Bake Leybold TTR 91 Pirani Gauge 




Quote:

I took batch 12 out of the oven and put
them in a bag and placed the bag inside the clean room in the first large stainless steel container.

I also looked at the small gauge that we felt like
Entry  Sun May 14 15:50:48 2023, Cao, Infrastructure, Computers, High resolution display of logrus machine 
[Cao]

 
The display resolution of the logrus has been 1064x768 and has been the only option, which is not great. While remote access to logrus using
rdesktop allows rendering a virtual display of user's chosen resolution, it is not fast when using graphic-intensive program. NoMachine allows user to
take over and control the machine remotely and thus appears as the same machine. However, NoMachine cannot render a virtual display like rdesktop. This
Entry  Wed Jun 21 20:25:05 2023, Cao, Infrastructure, VAC, Vacuum chamber bake attempt 1 6x
 TL;DR: 
We are not yet able to bake the chamber at 150 deg C due to some current limit, most likely caused power supply switching off. Also,
smoke was observed at some insulation points, mainly in the small arm sections, This is likely because the insulation does not fit well and the velcro
came into direct contact with heat tape. Some Velcro (made from Nylon/ Polyester) has lower melting temperature point (in 90-120 deg C range)

 Full
Entry  Mon Jul 3 14:32:24 2023, Cao, Infrastructure, VAC, Cooling down vacuum chamber 
[Cao]

 
After leaving the the chamber to bake at 120 deg C from Thursday 3:41 pm. Today I started to cool the chamber down to room temperature at
11:30 am (total bake duration: 91 hours 49 minutes). Ideally, this process should be ramped down slowly, approx. 6 degree per hour. However we had no ramping
function with out controller. The only method to tune this cool/ heat rate is to tune the PID parameters, which are:


  Pb : Proportional
Entry  Mon Jul 3 16:26:21 2023, Cao, Infrastructure, DAQ, Access and control Red Pitaya remotely and run it on local machine 
[Cao]


To access and control the Red Pitaya using Python locally on a machine within the local network, one should follow these steps:

 

Start the SCPI server. This is achieved by first log onto the Red Piatay page 
rp-xxxxxx.local/ 
  Go to Development >> SCPI server and turn the server on. (Note : The server is currently running)

Entry  Fri May 12 20:28:34 2023, Aiden, Cao, Physics, VAC, Vacuum chamber Helium leak test PXL_20230512_211717602.jpgArLeak_230512.png
 [Aiden, Cao] 

 
 1. Helium leak test 

 2:00 pm: Uninstall regulator from nitrogen gas tank and move to helium gas tank. Place helium onto
cart and move to the rear door of the clean tent. With the tank remaining outside, feed hose through the flexible wall to use in clean tent -  See attached
Entry  Wed Jul 5 15:46:47 2023, Aiden, Cao, Infrastructure, VAC, Vacuum Chamber Baking Update bake1_230705.png

Cao and Aiden put the RGA back on to the chamber and measured the outgassing rate after the chamber has cooled down from its first bake. The figure
attached shows the RGA measurements with the Argon leak open.



Also put the Full Range Gauge #2 [RGA line] back onto the system to measure the pressure and got a reading of 2.78 E-7 Torr. We believe it
Entry  Thu Jan 26 18:58:25 2023, Aiden, Update, General, Oven Heating 
Aiden cleaned the oven with methanol again and set the oven to 260 degC for 12 hours.
Entry  Tue Feb 7 17:27:30 2023, Aiden, Physics, ELOG, Clean and Bake Batch #1 
Cleaned SS parts with liquinox for 20 min. Then put in oven for 5 steps;
1. Ramp, 100 degC, 15 min
2. Const, 100 degC, 30 min
3. Ramp, 200 degC, 30 min
4.
Const, 200 degC, 48 hours
5. Ramp, 25 degC, (off)

PS. Ultrasonic washer does not have heating feature.
Entry  Fri Feb 10 15:15:30 2023, Aiden, Update, General, Bagging First Batch 
Aiden Bagged and Tagged the first batch of stainless steel parts shown on the google spread sheet. 
1. Removed two parts from the oven.
2. Place them
in the ESD bag.
3. Seal bag with Kapton Tape.
4. Create label including part name and number underneath it.
5. Put label onto the side of the bag where
it is not sealed with tape.
6. Placed bagged items into clean room on work table.

ps. total bags in first batch = 4
Entry  Mon Feb 13 18:57:53 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 2 
Cleaned second batch of SS parts with liquinox for 20 min. Then put in oven for 5 steps; 1. Ramp, 100 degC, 15 min 2. Const, 100 degC, 30 min 3. Ramp, 200
degC, 30 min 4. Const, 200 degC, 48 hours 5. Ramp, 25 degC, (off).
Entry  Fri Feb 17 19:12:39 2023, Aiden, Update, General, Clean and Bake batch 3 IMG_4126.jpgIMG_4125.jpg
Bagged and Tagged batch 2 parts by placing no more than two parts per ESD bag then taped them with kapton tape and tagged them with their name and part
number. Than placed them inside the clean room on the work bench. Total of 3 Bags used.

For Batch 3- Cleaned all copper gaskets with liquinox for 10
minutes, dried them off with nitrogen, then placed into oven where the are currently undergoing the following steps;
1. Ramp to 100 deg C in 15 minutes.
2.
Entry  Tue Feb 21 17:51:04 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 4 IMG_4148.jpgIMG_4147.jpg
Bagged and Tagged batch 3 parts by placing no more than two part numbers per bag and taped them with kapton tape and labeled them with their name and part
number. Then placed them in the clean room on the work bench.

Cleaned batch 4 parts with liquinox and placed the into the oven for 5 steps;
1. Ramp
to 100 degC in 15 minutes.
2. Dwell at 100 degC for 30 minutes.
3. Ramp to 200 degC in 30 minutes.
4. Dwell at 200 degC for 48 hours.
5. Turn off and
Entry  Tue Feb 28 19:37:22 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 5 IMG_4168.jpgIMG_4169.jpgIMG_4170.jpg
Bagged and Tagged batch 4 parts by placing no more than two part numbers per bag and taped them with kapton tape and labeled them with their name and part
number. Then placed them in the clean room on the work bench. Cleaned batch 5 part (Viton O-Ring) with liquinox and placed the into the oven for 5 steps;
1. Ramp to 100 degC in 15 minutes. 2. Dwell at 100 degC for 30 minutes. 3. Ramp to 180 degC in 30 minutes. 4. Dwell at 180 degC for 48 hours. 5. Turn off
Entry  Fri Mar 3 19:13:33 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake Batch 6 IMG_4173.jpgIMG_4174.jpg
Started to clean the dirtiest of the valves. I could not finish but I definitely made good progress on it. The MDC valve is very dirty and there are many
places I could not reach with my fingers. I used Acetone and IPA for this first round of cleaning on it.

I also was going to bag the viton O-Ring from
the previous Batch, however it seems to have broken during the bake and I am leaving it inside the oven for now.
Entry  Wed Mar 8 19:29:00 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 7 IMG_4180.jpgIMG_4182.jpg
Today gave another cleaning to the MDC gate valve. It is still very dirty an will need more cleaning. I also cleaned the other 3 valves and the argon leak.
These are also in bags inside the clean room. I cleaned them by hand with IPA wipes and had to specifically give the MDC up to air valve a harder clean
with acetone as it was not getting clean with the IPA. This valve still has a ring around the face as shown in the first image. Be very cautious when moving
Entry  Tue Mar 14 18:21:41 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 8 
Starting off Peter and I refilled the deionized water barrel.

Then Aiden Cleaned and Bake the FROSTI arms and bases in liquinox for 5 minutes. Then placed
them in the oven where they will undergo the following steps;
1. Ramp to 100 degC in 15 min.
2. Dwell at 100 degC for 30 min.
3. Ramp to 120 degC in
30 min.
4. Dwell at 120 degC for 48 hours.
5. OFF

Also cleaned the 2.75 MDC Gate valve for 20 minutes (10 minutes each side) in liquinox. It looks
Entry  Fri Mar 17 19:46:39 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 9 IMG-4208.jpgIMG-4209.jpg
Bagged and Tagged the reflector arms and bases and placed them inside the clean room. Total of 2 bags used. Cleaned and Baked parts in batch 9 on the spread
sheet and used the following procedure;

1. Ramp to 100 degC in 15 min.
2. Dwell at 100 degC for 30 min.
3. Ramp to 200 degC in 30 min.
4. Dwell at
200 degC for 48 hours.
5. OFF

Also soaked the 2.75" CF gate valve in acetone to try and clean the open threads around the part. Then cleaned it in
Entry  Mon Apr 3 17:04:05 2023, Aiden, Summary, General, IDP Scroll Pump Assembly IMG_4244.jpg
Aiden installed the isolation valve and the exhaust silencer kits on the IDP-3 Scroll pump. The entire assembly still needs to be wiped down but overall
no residue came off when putting on the kits.
Entry  Wed Apr 12 10:53:02 2023, Aiden, Summary, General, Valve Cleaning 
Bagged and Tagged the parts from batch 10 and placed them inside the clean room. 

Then cleaned the last gate valve in liquinox for 20 minutes (10 minutes
each side). Then dried the valve, bagged, tagged, and placed it inside the clean room.
Entry  Mon Apr 17 17:06:49 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake batch 11 IMG_4262.jpg
Cleaned the Viton O-Ring for the main chamber in Liquinox for 10 minutes. Then put it in the oven to back for;

1. Ramp to 100 degC in 15 min.
2. Dwell
at 100 degC for 30 min.
3. Ramp to 180 degC in 30 min.
4. Dwell at 180 degC for 24 hours.
5. Off

Note: There were three viton -rings in the bag sent
to us. I cleaned and baked 2 of them and left the third in the bag.
Entry  Mon Apr 24 17:38:45 2023, Aiden, Summary, General, Clean and Bake Batch 12 IMG_4269.jpgIMG_4268.jpg
Today I Bagged and tagged the o-rings from batch 11 and placed them inside the clean room. I also cleaned batch 12 parts in liquinox for 10 minutes and
them placed them into the oven where they will undergo the following steps;

1. Ramp to 100 degC in 15 min.
2. Dwell at 100 degC for 30 min.
3. Ramp
to 200 deg C in 30 min.
4. Dwell at 200 deg C for 48 hours.
5. Off
Entry  Thu Apr 27 09:48:34 2023, Aiden, Summary, General, Batch 12 Bagging IMG_4279.jpgIMG_4278.jpg
I took batch 12 out of the oven and put them in a bag and placed the bag inside the clean room in the first large stainless steel container.

I also looked
at the small gauge that we felt like needed to be baked and I can confirm that without further cleaning around the inside of the gauge it should not be
connected to the main vacuum. I have attached a photo of the inside of the gauge.
ELOG V3.1.3-7933898